WK-4A电铲与液压挖掘机运行情况
2006年8月10日至8月12日,小松液压挖掘机(PC220-7)进入原生矿区,出矿65车,共计1950吨;柴油消耗200升,平均每吨矿的柴油成本消耗约为0.48元(参照现行市场价格)。加藤挖机(HD820)出矿51车,共计1530吨。柴油消耗184升,平均每吨矿的柴油成本消耗为0.576元粗碎机[url=]雷蒙磨价格[/url]。液压挖掘机的材配件消耗主要为铲斗(35000元/件)、斗齿、斗齿销、液压油以及一些滤芯等,年消耗在10万元以内。WK-4A电铲近28个月(2004年元月〜2006年4月)铲装作业的材配件消耗为118.73万元,月消耗材配件平均为4.24万元,其28个月出矿的平均单耗为1.883元/吨(其中含能耗、人力资源支出等)河卵石制沙机[url= ]洗沙设备[/url]。电铲年铲装动力平均消耗为0.385元。假设按2500吨出矿计算,电铲动力消耗为962.5元,小松、加藤挖机各出矿1250吨,燃料消耗分别为600元、720元,2500吨矿挖机比电铲要多出357.5元燃料费用,全年出矿72万吨,相对动力消耗,要多出10.2万元燃料费用洗沙机[url=]破石机[/url]。
经过以上对比,出矿按年计划72万吨计算,电铲配件、动力年总消耗费用要77万元,挖掘机配件燃料总消耗为48万元,由此可见挖机比电铲少支出29万元。可见液压挖掘机在成本节约上相对于电铲有明显的优势分级机[url=]节能球磨机[/url]。
2 工作效率与工况适应能力的对照
小松液压挖掘机的装机容量为125kW,铲斗斗容为1m3,其平均装车时间为6分钟,大车倒车时间为1分钟,每小时出矿为5车;加藤液压挖掘机的装机容量为107kW,斗容为0.8m3,其平均装车时间为7.5分钟,大车的倒车时间为1分钟,每小时出矿为4车。电铲的装机容量为250kW,斗容为4m3,其平均装车时间为5分钟(正对炮堆,不需要移动电铲的情况下),每小时出矿为10车水泥厂设备 [url=]陶瓷球磨机[/url]。按日出矿2500吨计算,两台挖机同时出矿,需运输84车才能完成,需要大约10小时,从早上7点出矿,中午休息,要到下午六点钟才能出完矿,工作量偏紧。而电铲出2500吨相同的矿量要8.5小时左右,可节约1.5小时,合计可节约费用180元左右水泥生产设备[url=]节能球磨机[/url]。而在反铲作业时,循环装车的时间一般要比正铲多8%~30%。然而反铲相对于正铲,其优点是灵活,卸载较有效、平稳,有利与装车作业高强磨[url=]颚式粉碎机[/url]。
液压挖掘机的工矿适应能力极强,可不依赖于推土机的配合,挖掘能力强,在纯块矿装车作业时能满足2台3303B型矿车的运行。液压挖掘机的行走能力极强,能适应残余的炮堆平整要求,在雷雨、雾雨天气可以正常作业复合肥生产线[url=]烘干机[/url]。
电铲自重大(约200吨),移动不方便,在移动时行走部分的负担较大,在处理残余炮堆时效率不高。同时因为电铲作业是需要外部电力设备的配合,在雷雨、雾雨的天气作业时,影响较大摇床[url=]赤铁矿选矿设备[/url]。电铲的提升力可以达到50吨左右,在清理大面积根底上有很大的优势。在不需要长距离移动时,电铲在生产量大(5000吨以上)作业时也具有很大优势雷蒙磨价格[url=]浓缩机[/url]。
3 维护、检修量的对照
我矿使用的两台液压挖掘机均属于成熟产品,液压技术的应用较完善,液压系统的工作状况都较稳定,维修劳动的强度低,各种维修费用都不高。在维修和保养方面主要的都是一些预防行维修工作浓缩机[url=]分级机[/url]。
4#、5#电铲都属于80年代中期购进的,属于WK-4型,其中4#电铲相对于6#电铲,电气控制部分已明显的落后。4#电铲的行走与机体的联结部分间隙过大,履带支架已有多处裂纹,已无大修价值球磨机[url=]烘干设备[/url]。5#电铲1999年的大修费用为113万元。现在5#、6#电铲的行走与推压部分的故障率较高;电气控制部分不稳定,调试频繁;行走回转各铜套磨损严重,各连接面已有明显间隙,正面临停机大修的状况分级机[url=]冲击破[/url]。
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